稿件来源:工人日报、中工网、人民网
来,看看智慧矿山长啥样
从机械化到自动化、智能化到信息化,职工们让矿山变得“聪明”起来——
自创工艺·提速
10月18日早班,随着最后三个架子撤出,21219工作面128台6.5米支架全部拆装完毕。“虽然此次整体搬家遭遇重重困难,但有自创的‘6.5米高架综采搬家’工艺,反而创出单日撤架8台的历史最好水平。”冀中股份东庞矿机电安装队队长贾保健自豪地说。
线路长、运输环节多、支架吨位重……为了保证采掘衔接,给支架“提速”,东庞矿在技术人员之间展开头脑风暴,积极探索支架拆装工艺。
在先后引进、应用变轨吊、撤架平台等新设备后,又对液压支架安装叉车进行升级改造,简化液压支架装卸车操作流程,有效确保了车盘稳定性,提高了安装工作的安全系数和工作效率。而且,在工作面拆除过程中,每班可节省两个用工;在整架运输中,运料班每班可减少3个用工;在工作面支架安装过程中,每班可减少3个用工,使整体撤架的速度提升一倍,真正实现了“机械化换人”。
远程操控·安全
随着操作人员摁下控制器的一键启动按钮,50米开外综采工作面缓缓启动的机器轰鸣声打破地层深处的沉寂,远端的采煤机稳步前行,流畅自如地割煤、推溜、移架,传输皮带上,滚滚的“乌金”如流水般奔向地面……
这是北井综放队职工在9212工作面作业的场景。电液控制系统,是东庞矿由机械化综采工作面向自动化工作面的过渡。
“利用这个电液控系统,可实现远距离操控采煤机。一个支架控制器上能够实现邻架和相邻5台支架的同步操作。只要按下控制器上的总开关,采煤机就可稳步向前推移,再也不用人工作业了。”北井综放队队长张德华说。
电液控系统的应用,实现了井下减员,提升了安全系数,大大降低了生产成本。据统计,仅在9212工作面可节省电费51万元,节约人工成本48万元,多回收煤炭约2.8万吨,节约高压管等材料费用30万元,减少设备维修费用约30万元。
掌上管家·无忧
在洗煤厂生产车间内,六层楼的厂房内几乎看不到工作人员,而36台设备在井然有序地运行着。
“这要归功于咱们研制的‘洗煤厂数据智能控制系统 ’,也被职工们称作‘掌上’洗煤厂。”洗煤厂电气技术主管张剑锋介绍说:“职工们不必24小时待在厂房,在区域监控室内控制设备就可以了。”
洗煤厂一层密控室内,岗位工崔丽燕正通过屏幕关注着每台设备的运行情况。突然,其中一台的红色指示灯频繁闪烁。“报告厂长,702皮带机刮板异常!”洗煤厂厂长李金虎第一时间通过手机监控视频查看了现场设备情况,指挥作业人员及时进行现场处理,很快机器就恢复了正常生产。
李金虎说:“原来工作人员即便是24小时盯在现场,有些机械故障也是防不胜防。如今一旦设备有异常,手机屏幕或者密控室屏幕上第一时间就会出现警示。”
此外,洗煤厂的每台设备上都贴有专属二维码,打开手机一扫,设备的名称、包机人、保养记录等信息一览无余,相当于给设备建立了一个电子版的动态“健康档案”。再配合上电子巡更系统,职工可通过系统上传的数据随时了解现场设备运行状态、隐患排查等信息,实现对洗煤厂生产设备的动态管理。两者结合在一起,相当于“医生每天对病人的查房管理”,设备故障可防可控。
(冀中股份东庞矿 殷晓芳)