ag贵宾会峰峰集团梧桐庄矿:智能化再添“新翼”
近年来,峰峰集团梧桐庄矿加快推进智能化矿井建设,大力推广应用先进技术和装备,重点对南翼主送胶带机进行智能化集控系统升级改造,实现了“煤多快转、煤少慢转”的皮带智能化集控,为矿井完成各项任务提供了强力支撑。
该矿南翼主送运输系统担负着南翼地区的原煤运输任务,共有5部胶带机组成,运距3000米,是该矿运量最大、运行时间最长的胶带机,既是矿井的“咽喉要道”,更是“效益要道”。
“我们的南翼皮带原集控系统安装于2014 年,最早采用三菱Q系统PLC,智能化程度低,不具备无线对讲、数据监测等功能,不能实现让胶带机之间信息交互,无法满足智能化煤矿建设要求。”该矿副总工程师赵子亮介绍道,为此,该矿加装了西门子1500PLC,采用光纤串联各胶带机无线基站对接,信息网络融合共享,实现了地面在线监控、自动化集中控制管理。
该系统在每部皮带机头安装1台PLC千兆环网交换控制箱及操作台作为控制系统的井下控制中心,与其他皮带的交换控制箱分站串联,每台PLC控制站连接井下5G环网,可实现地面集中控制“一键启停”,这样既提高了开机效率,又减少了开机环节和岗位工设置,每天节省岗位用工4人次,每年可节省资金30余万元,真正实现了“无人值守、有岗巡视”。
“无线基站对接之后,集控室多媒体调度指挥服务器统一授权管理,可实现皮带沿线无线信号全覆盖,设备运输数据、故障显示实时报警。同时采用独立开发APP控制软件,在井下无线信号范围内可实现手持机无线对讲、视频监控,及时掌握皮带运转情况,保证安全运输。”该矿运输区区长段建强介绍说。
井上井下集中控制、安全监控实时报警为智能化皮带建设增添了动力,但如何让胶带机拥有一个“智能大脑”,根据煤流量大小来自动调速、既能保证有煤流时高效运转又能在无煤流时自动调速,实现节能降耗?
该矿就此组织开展课题攻关,在对原有程序进行优化升级的基础上,将视觉纵撕传感器、视觉堆煤传感器、视觉异物识别传感器融入此次升级改造中,利用视觉感知技术为了“智能皮带”增添新的科技元素。
“我们通过安装在胶带输送机机尾卸煤点的红外感应料流传感器,检测胶带上运送煤炭的有无与多少,并与防爆变频器的频率输出做成闭环调节,实现了皮带机的带速根据煤量自动调整,实现了煤多快转、煤少慢转。”该矿运输区副区长李西涛说。
智能变频调速控制的成功应用,年节电率达到5%,每年可节约电费35万,同时,有效降低了系统维护工作量,减少设备维修费用4万余元。
(峰峰集团梧桐庄矿 霍宗楠)