煤炭洗选“拓荒牛”
——记ag贵宾会峰峰集团首届弘扬“三牛”精神模范人物、创新发展“拓荒牛”张苑
从青年时期立志扎根煤海,在煤炭洗选领域躬耕28年,她如“拓荒牛”般,从未改辙易道,从未停滞不前,始终矢志不移,重心向前,破解了一个又一个生产难题,填补了一项又一项技术空白。如今,她正带领精煤研发中心,为实施峰峰集团“大精煤”战略、推动洗选厂智能化建设、实现企业高质量发展而不懈奋斗。她就是峰峰集团精煤研发中心主任、生产部副部长张苑。
初出茅庐展英姿
1969年,张苑出生在西安一个知识分子家庭。从小酷爱数学和物理的她,喜欢一切与数字有关的学科。1990年,她以优异成绩考入中国矿业大学,就读于选矿专业。
1994年6月,她被分配到孙庄洗煤厂,成为了一名实习技术员。此时,正赶上洗煤厂筹建尾煤干燥车间,厂房刚刚建成,后续工作千头万绪。但由于主管技术员身体原因,繁重的工作都压在了张苑肩上。初出茅庐的她没有被困难吓倒,而是迅速熟悉、接手工作,调试设备、撰写总结、鉴定、验收……成功将所学知识与实践结合,使尾煤干燥系统,一次试生产成功。
就这样,大家很快认识了这位科班出身、条理清晰、倔强吃苦的西安姑娘。她也因为工作突出,在实习期满后就被提升为主管技术员,负责全厂的技术工作,并连续三年被评选为“工作标兵”。
该厂使用传统的中煤跳汰分选工艺,中煤损失率达18%以上。看着矿工们辛辛苦苦挖掘出的煤炭,就这样流失,她痛心不已,下定决心要最大限度地将原煤“洗干榨净”。
于是,她一边查找资料,一边自主设计中煤重介洗选系统。当得知设计方案审核把关需要花费两万元时,她又自我加压,加班加点进行修改完善。最终,从方案设计、设备选购到系统调试,她只用了不到半年时间,就带领大家完成了中煤重介洗选系统改造,并一次试生产成功,使中煤损失率降低到了8%以下。此举也开创了峰峰集团乃至河北省重介洗选的先河。
多年来,她始终关注前沿科技,不遗余力地推动洗选厂自动化、智能化建设。她组织确立的马选厂重介选煤工艺智能化项目,将实现精煤灰分、硫分的自动检测,并依据原煤质量快速调整分选密度,提升精煤回收率。她牵头进行的邯选厂汽运装车及冬季装车系统防冻液自动喷洒项目,正在各矿厂广泛推广应用。此外,为了解决煤泥含水高、冬季冻车无法铁路运输滞积影响生产的难题,她多方考察调研,组织开展了煤泥低温干化技术试验,该技术通过中国煤炭工业协会专家鉴定,达到国际领先水平,填补了领域空白。
精益求精巧洗选
“煤炭升井后,首先经过初步的手选、筛分,然后进行合理的调运入洗,最终洗选出最优的煤炭产品,确保效益最大化。这其中的关键是要熟知每种煤炭的特性,从而指导科学洗选。”张苑如此定义自己的工作。
峰峰井田历史悠久,煤炭品种丰富,不同矿井的煤质各不相同,同一矿井不同时期的煤质也不尽相同。要全面掌握每种入洗煤炭的灰粉、粘结度、热值等指标参数,就必须进行大量细致深入的研究和试验论证。并在此基础上,结合不同煤种的洗选特性和市场需求,制定出最佳的洗选加工方案。
近年来,峰峰集团本部矿井煤炭资源日渐枯竭,优质煤炭资源逐年递减,精煤生产组织愈发困难。如何依靠现有煤炭资源,稳定精煤产量,成了张苑思考最多的问题。
她超前谋划,坚持依靠创新破解难题,组织开展对集团公司的肥煤和贫煤质量及价值进行深入研究,并根据研究结果,提出了新的洗煤发展布局,一举改变了峰峰集团2020年以后的精煤规划方向,为实施“大精煤”战略、实现高质量发展奠定了坚实基础。
最终,在新三矿关井、孙庄和牛儿庄采矿公司减产、羊东矿原煤煤种改变的困难形势下,充分发挥低硫肥煤优势,超额完成了精煤生产任务。同时,经过对大淑村矿天然焦特性及洗选特点的研究,使其得到了充分利用,进一步稳定了喷吹精煤质量。
众所周知,配煤是一项技术活,管理人员往往凭借经验进行测算和指导生产,不仅难于传承,而且面对复杂多变的煤质,很难精确及时地制定出洗选方案。为此,她结合中国矿业大学研究开发了多煤种配选智慧决策支持系统,通过应用人工智能和大数据原理,实现煤炭资源的高效利用,进一步提升了配煤方案的精准化水平和精煤产品的控制能力。
5月17日,峰峰集团精煤研发中心正式牌暨成立。
对于下一步工作,张苑坚定地说:“我们将继续研究各煤种的优势和潜在特质特性,发挥其最大价值,生产出效益最佳的煤炭产品。”
破旧立新提煤质
2017年,是一个令张苑记忆犹新的年份。
这一年,因为环保政策影响和矸石堆积,邯郸洗选厂、马头洗选厂面临关停风险,峰峰集团被推上了生死存亡线。
煤质管理制度改革势在必行,困难重重……
此前,由于集团公司只侧重考核各生产矿井的原煤产量,对质量要求不严,造成了大量矸石的无效运输、洗选。后续洗矸的处理难度大、费用高,环保压力巨大,既浪费了生产成本又严重制约洗选生产。
张苑顶着压力,打破传统思维,创新推行“标煤制”管理制度,根据不同矿井的煤质和地质情况,科学制定计划灰分和标煤产量,全力改变“只重生产不重质量”的被动局面。她还凭借多年的管理经验和扎实的专业基础,制定出了“标煤”科学计算公式。运用这一公式,能够将任何质量的实际原煤产量折算成计划质量指标下的“标煤”产量,科学的定位煤炭质量与价格的级差,为煤质考核提供了重要依据。
在峰峰集团领导的大力支持下,这项有史以来最严厉、最规范、最科学的煤质考核制度得以顺利实施,各矿厂的质量意识和效益意识得到了显著提升。仅2017年,精煤回收率就提升了2%以上,洗选加工费减少了2000余万元。这不仅是峰峰集团煤质管理的又一里程碑,也开创了国内煤炭行业先河。
“标煤制”的确立、措施的落实,还需要技术手段的支持和保障。
为了解决长期以来煤炭质检工序繁杂、数据滞后、存在质量纠纷等问题,她创新引进了无源在线自动测灰仪,不仅简化了采制化环节,而是实现了原煤灰分的实时、连续、全断面检测,准确快速的数据传输,为生产管理决策提供了可靠参考,取得了较好的经济和社会效益。
人工手选是煤炭升井后的第一道关口,对于控制矸石外运量起着重要作用。传统的手选环节环境差、噪音高,劳动强度大、作业效率低,直接影响灰分指标。她在充分论证后,提出推行TDS智能选矸新技术,不仅提升了矸石拣选效率,而且实现了三分之一矸石的属地处理,大大降低了矸石外运和环保压力。
目前,她在“标煤制”的基础上,又牵头研究制定了“商品煤”考核办法,推动着峰峰集团煤质管控水平的进一步提升。
(峰峰集团新闻中心 许静东)